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布袋除尘器

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技术 | 窑尾袋除尘器CA低排放技术的工程实践燃煤锅炉除尘系统设计灰窑除尘器

技术 | 窑尾袋除尘器CA低排放技术的工程实践燃煤锅炉除尘系统设计灰窑除尘器

袋除尘器是选用过滤器形式,将液体中液态臭氧进行分立的控制技术。取进、出气管道,船壳及袋除尘器内部件等为研究对象,做CFD气流模拟仿真,分析问题产生的其原因。将电子设备加高1 m,建立新的三维模型(见图3),再次做CFD气流模拟仿真分析。

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结语

水泥产品在给社会增添社会财富和提升人们生活水平的同时,也给自然生态增添不同程度的破坏。减少水泥生产过程氮氧化物的排放量,是水泥控制技术教育工作者不断的崇尚,水泥轻工业水蒸气氮氧化物的CA长排放量是水泥金融行业切合市场趋势发展的具体行动。

自CA长排放量概念置入金融行业以来,部分省市如河北、江苏、河南、浙江等省都陆续印发《水泥轻工业水蒸气氮氧化高污染量G际标准》地方G际标准,臭氧含量≤10mg/m³已成为水泥窑除尘器排放量的基本明确要求。

市场的需求就是研制的方向,西矿环保研制出排放量≤10mg/m³除尘器,在袋改袋CA长排放量项目中得到了成功应用。

01

除尘器袋改袋的其原因

空气过滤器控制技术是袋除尘器的基本概念。袋除尘器是选用过滤器形式,将液体中液态臭氧进行分立的控制技术。是表面过滤器的形式(见图1)。

图1 袋除尘器基本原理

水泥金融行业原先选用袋除尘器,仍然改建为袋除尘器,其原因分析有以下几个方面:

(1)G际标准设计提高致过滤器占地面积Montbron。冷却系统一定时,过滤器占地面积偏小,过滤器风力就过高,滤袋负荷会减少,直接影响袋除尘器的过滤器工作效率,无法满足用户排放量≤10mg/m³。

(2)能源消耗过高:袋除尘器自身在结构上或加装瑕疵造成空气阻力极重,系统能源消耗高,不满足用户节能降耗降碳的明确要求。

(3)水泥产线细穗现像:袋除尘器高负荷运行。

(4)水泥工艺技术的改良:近几NA随着水泥工艺技术减少了烟气、脱硝、协作处理危废等,水泥窑尾气成分有所变化,特别是窑洞鼠除尘器,净腔室和管路时有锈蚀现像发生。

02

改建事例

改,明确要求窑洞鼠除尘器改建后,出口臭氧排放量≤10mg/m³;外贸冷却系统≤1000Pa。

03

袋改袋CA长排放量措施

原电子设备是袋除尘器,既是改建,就需比较大限度之利旧,留存原电子设备船壳,灰斗等。然每家袋除尘器结构各异,其进风形式、分风结构等对袋除尘器的空气阻力影响各有不同,改建后系统处理烟气量减少,排放量明确要求更低。根据CBMP型袋除尘器的供货经验,改建措施从六个方面进行。

3.1 增大过滤器占地面积,降低过滤器风力

降低过滤器风力量;二是减少单个滤袋长度;三是既减少滤袋数量又减少单个滤袋长度。本项目的改建,留存原船壳,内部布置滤袋的位置已限定,滤袋数量就限定了,只能采取减少滤袋长度的方法:将原船壳整体拔高1 m,滤袋长度减少1 m,总过滤器占地面积减少17%,达到降低过滤器风力的目的。

3.2 运用CFD气流模拟仿真控制技术降低电子设备运行空气阻力

袋除尘器运行时,其内部气流均布性对除尘工作效率、空气阻力都有很大影响。原窑洞鼠除尘器灰斗壁进气,运行时进出口冷却系统在1 500~1 700 Pa,空气阻力过高。取进、出气管道,船壳及袋除尘器内部件等为研究对象,做CFD气流模拟仿真,分析问题产生的其原因。为得到更为准确的计算结果,对进气形式尽量还原,模型包括JK烟道和进气管路中气流分隔板,并做花板、实体滤袋、灰斗进风通道中的导流板等(见图2),以求尽量还原气流流向,做更准确的模拟计算。分析结果为:JK管道处冷却系统363 Pa,优异排袋室的烟气流量与平均流量的偏差为58.8%;分风不均匀,在一定程度上影响电子设备运行空气阻力。

将电子设备加高1 m,建立新的三维模型(见图3),再次做CFD气流模拟仿真分析。针对JK管道空气阻力较大:改善JK管道对接,加大对接管道的口径,气流在此处的通风占地面积变大,JY部空气阻力大幅度下降,改良后JK管道空气阻力下降大约300 Pa;袋室内分风不均:按各袋室流量偏差小于10.5%,调整袋室内导流板及气流分隔板的布置,加大灰斗分风管道的口径及调整管道方向,改变气流流向和速度。通过两项措施,各个袋室内的气流基本分配均匀(见图4),流量偏差10.16%。

3.3 滤袋滤料控制技术选型

,异常情况瞬时可能达到260 ℃,含湿量6%~8%(体积),露点温度为40 ℃左右,粉尘颗粒细,粉尘粒径小于10μm者占90%~97%左右,小于2~3μm者约占50%左右;粉尘的另一个特点是比电阻高,

层,就可以彻底清除滤料的积灰,真正实现表面过滤器,且空气阻力仅有带有粉尘初次粘层的针刺毡滤料的2/3。本项目选择玻纤覆膜滤袋。

3.4 选用高净腔室结构,降低锈蚀风险

近几NA,随着G家环保明确要求的提高,水泥生产过程减少烟气、脱硝工艺技术,水泥窑尾烟气性质及成分发生较大改变,窑洞鼠除尘器净腔室有漏风时,冷热气流交汇,产生冷凝水,烟气中的酸性成分或碱性成分,溶于水就会对船壳的碳钢板产生锈蚀现像。为减少漏风,降低锈蚀风险,将高开盖式净腔室改为高箱体结构,新增高箱体大净腔室加装于新增船壳高部,袋笼做成分节形式,在高箱体内完成加装及更换滤袋袋笼,一个净腔室只有1个人孔门,供加装施工及操作人员检修用,漏风几率大幅减小,降低了净腔室被锈蚀的风险。

3.5 优化加工工艺技术,提升加工精度

选用激光切割控制技术加工花板,保证花板平面度偏差不大于花板长度的 2‰;花板孔中心位置度偏差+0.3 mm、下偏差0 mm;花板孔间距偏差小于上偏差+0.3 mm、下偏差-0.3 mm。花板与加强筋型钢焊接时,选用多道断续焊接,减少焊后变形,同时焊后必须做煤油渗透检验。

花板与喷吹管、喷吹管支撑加工完成,在车间内先进行预组装,用对应图号作标记,现场根据标记对应加装,减少加装误差;脉冲阀与气包组装好后整体发货,发货前再做空气压力试验,保证脉冲阀正常运行。

3.6 施工现场按图施工、精准加装

本项目为改建项目,加装前对原电子设备袋室船壳进行修补,并根据整体受力情况对JY部应力偏大部位进行加固处理。现场对花板、净腔室、船壳各板之间全部实施气密焊,焊后选用煤油渗透检验。改建减少的导流板,JK管道及灰斗分风管道,严格按图纸规定明确要求进行施工。在加装滤袋、滤袋框架之前,对除尘器整体进行彻底的漏风检查,并修补漏点。

本电子设备选用滤袋尺寸较长,制造时严格控制滤袋、袋笼骨架和花板孔的尺寸公差,并进行配合试验。滤袋加装时,在滤袋厂家的指导下,使用保护TA-O细心加装,避免划伤滤袋覆膜。

袋除尘器装完滤袋后,进行两次荧光粉检漏。两次荧光粉选用不同颜色。

改建后,该除尘器的控制技术参数见表1。

表1 除尘器改建后的控制技术参数

04

结束语

根据合同约定,该公司委托四川某检测公司对该产线窑尾尾气进行采样检测。同约定的外贸冷却系统≤1 000 Pa的明确要求。

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